浮法工艺是平板玻璃生产的主要工艺,生产过程中过渡辊台对产品质量的影响是直接的。针对目前过渡辊台存在的问题,本文分析过渡辊台的结构,采用TRIZ创新工具的76个标准解及冲突理论来分析,找到解决问题的方案。
过渡辊台难题待解
难题之一,过渡辊台的擦锡装置通常采用桥式结构,是靠桥对石墨的支撑,板弹簧顶住石墨实现辊子下部与辊子的紧密接触。常规玻璃的玻璃板锡槽出口温度为615℃,过渡辊台出口温度为600℃;特种玻璃锡槽出口温度为700℃~750℃,出口温度为650℃~700℃。使用的板弹簧在600℃温度中会逐渐失效,导致支撑产生20mm~25mm弯曲挠度;挠度产生使下部密封不严,外部空气逆袭致使锡氧化,随玻璃带下表面带出,当与辊子接触时,沾在辊子表面上。而石墨与辊子不能紧密接触,沾在辊子表面的锡灰不能及时擦掉,会在辊子表面累积形成结块,破坏辊子表面光洁度,影响玻璃质量。
难题之二,密封不严,外部凉空气进入辊台内部,使玻璃横向不均匀降温,造成玻璃带横向温差,玻璃进入退火窑后需要加热,提高能耗,不利于节能减排。
难题之三,过渡辊台辊道传动通过退火窑辊道的传动轴,经过过桥齿轮箱(安装在6号与7号辊子之间),万向联轴节及带离合的减速箱,传给本设备1#至3#辊,使之运转。辊子的运转方向和速度与退火窑辊道相同。减速箱位于固定的地面,辊子的支撑座位于下渣箱的侧壁上,下渣箱可以随着锡槽的膨胀再支撑大梁移动,即渣箱相对带离合的减速箱随着锡槽温差变化有水平位移,位移会导致传动轴受力发生变化,产生卡、阻现象;渣箱本身随着玻璃带的传动受到玻璃带的热能辐射,箱体会变形,因侧墙上下各部分受热不一致,会导致因侧墙倾斜,辊道支座、轴承、密封石墨环等局部受力而导致传动不稳定。
难题之四,过渡辊台在辊子损坏后不能及时更换,导致玻璃下表面质量受损。
过渡辊台功能分析
目前过渡辊台主要问题有密封不严、擦锡不尽、传动不稳、维修不便。为了找到破解过渡辊台影响玻璃质量难题方法,下面用TRIZ创新工具对现有辊台进行问题逐一分析。
图1为过渡辊台反鱼骨图,从中可以看出零部件之间的关系,它由传动、渣箱、擦锡、上罩、挡帘和观察密封块等几部分组成。
由上述反鱼骨图,看到了过渡辊台的主要组成,那么各零部件有什么功能及相互作用如何?下面对过渡辊台的功能进行分析(图2),从中找到问题的根源。
从功能模块图分析,其有问题部分结果如表1
解决问题的创新思路
由表1及对过渡辊台的各零部件的功能分析中看到,有六组零部件之间产生功能性问题,问题为功能缺乏,或产生有害功能。其中,表1中第1、2和3三项属于擦锡与密封,这里合称为问题一,表1中第4和5两项属于传动问题,称之为问题二;表1中第6项涉及辊子更换与维修,这里合称为问题三。下面采用TRIZ创新工具的76个标准解及冲突理论来分析,从分析中找到其解决问题的方案,即得到解。
1.问题一分析
可以看出表1中第1项弹簧对导板支撑力度不够,同样第3项是石墨对辊子不能很好接触,导致摩擦不够,密封不严。根据76个标准解应用采用2.1类标准解中的2.1.1并联物质——场模型,即可控性差的系统需要改进,但是无法改变已有系统的要素。根据该思路分析,这里导致摩擦不够的原因是导板因高温变形使石墨位置发生偏移,石墨和辊子不能紧密接触,致使密封不严;另一原因是弹簧板在高温下材质结构发生改变,材质弹性系数发生改变,导致石墨受力方向改变。要消除这种有害作用,需要引入第二个场,这里可以得到两个解。解答一,引入系统资源中的氮气,直接喷到弹簧板及导板上对其冷却,避免导板变形和弹簧板材质结构发生改变;解答二,在弹簧板和导板的环境中引入水包冷却装置,降低导板及板弹簧所处的环境温度,防止导板变形及环境温度超过板弹簧材质结构蠕变温度;表1中第2项导板对石墨作用过剩,根据76个标准解应用1.2类标准解中的1.2.3表述,有害作用由一个场引起,引入要素吸收有害效应,由此可以得到解答三,在导板下加金属薄壁调节压力气囊,矫正导板变形,消除变形对石墨条的有害作用。
问题一主要是辊道下面的密封及辊道擦锡装置问题,就密封而言需要装置为一体,且不露缝隙越长越好,但装置越长在高温下其不可预见的变形越大,其有害作用也越大,按TRIZ创新工具的冲突理论,这是一个明显的物理冲突问题,可以采用分离的方法中空间分离原理得到解答四,将擦锡与密封功能分开,辊子与擦锡及下密封装置及轴承支座为一体,通过支座与渣箱下部采用螺栓连接。两端通过轴承支座装于渣箱上。擦锡块设为活动的,通过特殊机构带动其工作。根据辊子沾锡情况不定期操作,轴承支座内设有水冷装置。密封板设在擦锡装置的一侧,密封板由带有膨胀缝的多块耐热钢板组成。过渡辊台擦锡,采用石墨条与辊子下母线线性接触,其擦锡稳定性和效果明显不足,因此,增加石墨与辊子的接触面积,将改善擦锡效果。增加其接触面积,结构会变复杂,不利于制作。因此增加其接触面积是有利因素,增加其复杂程度,是不利因素,这样我们可以用TRIZ创新工具中的矛盾矩阵来查解题原理:查静止物体的面积为改善的通用参数8,系统的复杂性为恶化通用工程参数36,得到原理3条,分别是1、18和36。1是分割原理,18机械振动原理,36是相变原理。查TRIZ冲突原理得知,分割原理1是将一个物体分割成多个独立的物体,增加物体的独立程度可得到解答五,即将板弹簧用圆柱螺旋弹簧,或变径螺旋弹簧替代,上部导板分割成多个与弹簧对应连接,可以有效消除变形产生的有害作用;还可以得到解答六,用小型高压气囊替代解答五中的圆柱螺旋弹簧,气囊内冲入氮气,上设气帘密封,即能解决弹簧高温失效问题,还能增加下部密封效果。
原理18是可用高频振动替代机械,因此可以得到解答七,在辊子周围设置高频振动发生器,通过高频振动将辊子上沾的锡及锡灰除掉,但这里要求装置能在高温下工作;
原理36是相变原理,及利用物资固态、液态和气态转换求解,可得到解答八,沾在辊子上的锡及锡灰是固态,如果将其变成液态滴落或变成气态挥发,沾锡就迎刃而解了,因此可以在辊子表面附近设喷雾装置,向其表面喷一种可以溶解沾在辊子上的“锡灰”(SnO、SnS等)而又不腐蚀辊子的溶液,解决沾锡问题。
2.问题二分析
在高温下渣箱产生严重变形,使两端墙板向外倾斜,导致装在渣箱墙板外两侧的辊子支承座相应倾斜,这样支承座里面的辊子轴头与支承座内孔壁相摩擦,轻者轴头被严重磨损,发出“吱呀吱呀”的怪叫声,重者导致辊子被卡死,即表1中第4和5项中分析结果,热变形产生有害作用。侧墙的变形,还导致轴承座对辊子万向轴、辊子万向轴对带离合器减速箱产生有害作用。可用TRIZ创新工具的76个标准解分析求解,即应用1.2类标准解中的1.2..3有害作用有一个场引起,引入要素S3吸收有害效应,得到解答一:新加轴承支撑座,将新支撑座与下渣箱侧墙分开,消除侧墙热膨胀对轴承座的有害作用;用TRIZ冲突原理,可知下渣箱形状的稳定对传动的稳定是有利的工程因素,但产生的热膨胀这一有害因素的作用是恶化传动因素,因此可以用TRIZ创新工具中矛盾矩阵查找解决问题的原理,即改善的通用工程参数12(形状),恶化的通用工程参数30(作用于物体产生的有害因素)得到原理22、1、2、35,即对应变害为利原理、分割原理、抽取(分离)原理和物理或化学参数改变原理。查相关资料得知,原理22变害为利,即以另一种使用有害因数,让其转换成有效因素,由此可得到解答二,玻璃带在经过渣箱时将热量传给箱体,箱体受热不均,其膨胀量也不一致,导致渣箱侧墙变形,由此在辊道与辊子轴承座间设置调节装置,根据渣箱侧墙变形情况调整轴承座的位置。
查TRIZ冲突原理,原理1是分割原理。即将一个物体分割成多个独立的物体,增加物体的独立程度,可得到解答三,将传动与渣箱分开,各自独立,避免渣箱变形对传动产生有害作用;原理2是分离原理,即将干扰的部分(特性)从物体中分离,或将必须的部分(特性)从物体中挑出来,可得到解答四,渣箱侧墙因热膨胀才变形,产生对传动有害作用,因此,需再用保温材料将热源隔开,并用冷却器冷却侧墙。
原理35参数改变原理,即改变物体的物理状态,由此可以得到解答五,将渣箱外墙与内壁连接改为间接接触,改变保温材料的填充方式及材料结构,消除或减少外墙的变形。
3.问题三分析
主要是辊子检修及更换问题。表1中6,带离合的减速箱对辊子产生有害作用,主要是辊子在沾锡严重时,不便于更换辊子,减速箱占用其操作空间,即无操作空间。为解决这一问题,一是将减速箱及传动放置在渣箱下部,将上部空间空出,以便辊子检修及更换;二是将辊子支撑及擦锡装置单独一体,与下渣箱采用螺栓连接,并与专用小车、绞车配合,便于辊子更换。其结构由在量轨道之间放置辊子01,绞车02、拉车03,连接架04和尾车05组成(图3)。
解决问题思路的分析
在设计过程中从起点向理想解过渡为理想化过程,用公式表示:
I=??B/(??C+??H)
式中,I-理想度,B-有用功能,C-成本,H-有害作用。
所以设计理想化的方法需增加有用功能,减少成本,减小有害作用。最终解决本文开头提到的问题,即辊子擦锡问题、下部密封问题、传动不稳问题及辊子维修与更换问题。在解决擦锡与密封问题,即问题一得到八个解答,八个解答都能有效去除或减小有害作用,增加有用功能,且不增加成本或成本增加不多,因此八个解答思路均有效;在解决传动不稳问题,即问题二的五个解答中,解答一与解答三基本相同,可并成一个方案①,解答四与解答五接近可以合并为一个解答③,解答二可以独立成方案②,最终形成三个解答方案:①解答一:新加轴承支撑座,将传动与渣箱分开,各自独立;②在辊道与辊子轴承座间设置调节装置,根据渣箱侧墙变形情况调整轴承座的位置;③将渣箱外墙与内壁连接改为间接接触,需再用保温材料将热源隔开,改变保温材料的填充方式及材料结构,并用冷却器冷却侧墙。这三个方案能有效剔除有害作用,基本不增加成本或增加成本较少。问题三的两种解决可以有效解决辊子维修及更换问题。
综上可知,实施创新方法可以有效消除渣箱有害变形,增加擦锡效果,增加密封效果,减少辊子沾锡概率。密封性能的提高,有效地控制了锡槽内部保护气体的外溢,使锡槽的压力提高,稳定了锡槽生产工艺参数,减少了玻璃缺陷的产生,为生产出优质的玻璃产品创造了有利条件;传动平稳将减少生产事故发生的概率,提高了玻璃外观质量和光学性能,即有效提高产品优等品的比例;传动结构的改变,便于辊子维修及更换,降低了设备成本,为提高玻璃质量提供了保证。